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此次工艺升级历时3个月,由技术总监牵头,联动生产、质检等多部门协同推进,聚焦产品核心部件加工、整机装配、精度校准三大关键环节,针对性解决传统工艺痛点。生产环节引入激光数控精密加工技术,替代传统加工模式,优化箱体结构设计,采用SUS304不锈钢内胆与环保喷塑外壳,解决了传统产品拼缝不平整、密封性不足等问题。

核心工艺升级是此次重点,技术团队优化风道流体力学设计,搭载自适应模糊PID控制算法与多点校准PT100传感器网络,将温度均匀度控制在±1℃以内,湿度波动度≤±3%RH,较升级前提升60%;同时升级无氟制冷系统,能耗降低35%,适配绿色制造发展需求。此外,质检环节新增3道精密校准工序,由监事余红梅负责的质检团队全程把控,确保每台设备均通过168小时连续运行测试。
杨玉成在发布会上表示,工艺升级是公司“技术赋能、品质赢市"核心理念的践行,也是应对行业升级、满足客户高品质需求的关键举措。此次升级摒弃传统“堆料式"设计,实现外观与性能双提升,目前升级后的产品已完成多轮严苛检测,部分已接到批量订单。
据悉,后续东莞皓天将持续加大研发与生产投入,跟踪行业智能化、绿色化发展趋势,持续优化工艺流程,力争制造工艺、更可靠的产品品质,赋能新能源、电子电器、轨道交通等多行业高质量发展。